今年以來,該運(yùn)行部轉(zhuǎn)思路,創(chuàng)新管理方式,通過新媒體、新崗檢、“新減法”等舉措,消隱患、除瓶頸、深挖潛,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)大平穩(wěn),創(chuàng)造大效益。
新媒體,現(xiàn)場“掌中控”
“1號加氫一臺可燃?xì)鈭缶瘍xDCS上顯示最高3.8,漂移太大,而且不斷抖動;T101液位計平臺有硫化氫味,未查出原因;T101平臺一處欄桿斷裂。”8月11日15時,煉油一部三工區(qū)主管鮑文軍,在“管理人微信群”中看見安全總監(jiān)胡友譜,發(fā)送的信息和圖片后,立即組織工區(qū)技術(shù)員趕赴現(xiàn)場,及時處理。
今年以來,該運(yùn)行部充分利用“新媒體”平臺,建立各層次、各類別的微信群。運(yùn)行部層面上有管理人員群、黨群交流群、黨員黨總支群。各科室有專業(yè)人員群、黨員支部群。各工區(qū)有人員群、工區(qū)管理群、班組長群等。各級生產(chǎn)、安全、活動等信息,及時推送到相應(yīng)的群,快速行動,切實(shí)提高工作效率。
每天,各工區(qū)派出1名管理人員與當(dāng)日班組人員,進(jìn)行1個小時掛牌巡檢。發(fā)現(xiàn)問題,在工區(qū)微信群里發(fā)布,督促相關(guān)人員及時整改,并舉一反三,自查自改。每月,發(fā)布考核、獎金分配的結(jié)果,做到獎罰公開、分明,激勵職工細(xì)查隱患、切實(shí)解決問題。
同時,為保障酷熱天氣設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),今年進(jìn)入夏季后,每天14時至16時,運(yùn)行部所有職能人員和班組長,參加各工區(qū)班組的掛牌巡檢。共同巡檢重點(diǎn)設(shè)備的溫度、壓力、液位等主要關(guān)鍵參數(shù),將巡檢情況第一時間發(fā)送到相應(yīng)的微信群,提醒班組人員關(guān)注問題,及時解決。
新崗檢,問題難過關(guān)
8月9日,運(yùn)行一部設(shè)備主任李仲明帶隊(duì),分別對1號催化、3號常減、4號柴加等裝置的201臺在運(yùn)機(jī)泵狀況,及設(shè)故障看板、無泄漏管理、EM等系統(tǒng)的進(jìn)行普查。11日開會集中分析討論檢查的情況,并提出建議。12日公布檢查結(jié)果,對出現(xiàn)的問題,要求相關(guān)工區(qū)立即整改,整改不到位不能過關(guān)。
這是該運(yùn)行部每周必須進(jìn)行的新崗檢工作之一。
今年,運(yùn)行部實(shí)施新的崗檢方式,開啟周基礎(chǔ)管理模式。他們將生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備管理、安全環(huán)保和綜合管理分成四個專業(yè)組,以周為節(jié)點(diǎn),涵蓋所有的工作,不定期組織檢查。
每周一16時,運(yùn)行部召開周崗檢會,通報、討論、分析上周的檢查及問題整改情況,按照查出問題的性質(zhì)、影響,和對安環(huán)、生產(chǎn)、質(zhì)量、隊(duì)伍建設(shè)、區(qū)域環(huán)境等的危害程度,以周報形式通報,分層次考核,明確考核范圍、時間、流程和標(biāo)準(zhǔn),每月兌現(xiàn)。
通過周基礎(chǔ)管理,對出現(xiàn)的問題,每周不斷地檢查評比、提醒考核,整改落實(shí)、補(bǔ)充完善,形成閉環(huán)管理。真正做到“事事有人做、時時有人管”,切實(shí)筑牢“三基”工作。
截至目前,運(yùn)行部已發(fā)布周基礎(chǔ)管理通報76期,在今年公司67次崗檢中綜合排名第一,獲得“崗檢流動紅旗”。
新減法 多渠道降本
8月16日10時30分許,運(yùn)行部四工區(qū)2號催化裂化工藝三班職工姜維,在三樓空冷平臺認(rèn)真檢查自制噴淋系統(tǒng),3根噴管交叉來回轉(zhuǎn)動,為空冷換熱管束噴水降溫。DCS顯示,裝置蠟油進(jìn)料量每小時230噸,保持滿負(fù)荷生產(chǎn)。
這是該運(yùn)行部降本節(jié)支,做“新減法”例子之一。
今年夏季氣溫高,2號催化主汽提塔頂空冷冷卻效果差,冷后溫度超指標(biāo),處理量無法提升。“要么降負(fù)荷,要么檢修處理。”大家在討論。在這緊急關(guān)頭,運(yùn)行部副主任劉金武帶設(shè)計“模擬降雨”方法,帶領(lǐng)班組自制噴淋設(shè)施,對空冷A1002塔頂換熱管束噴淋。
實(shí)施后,反應(yīng)空冷出口溫度降低5~10℃,每小時提高處理量10噸左右,一舉解決裝置滿負(fù)荷運(yùn)行的瓶頸。經(jīng)測算,每月可提高效益110萬元以上,劉金武因此獲得獎勵。
今年以來,該運(yùn)行部出新招,從廢料利用、維修減支、技術(shù)創(chuàng)新等多方面做好“新減法”,全力挖潛降本,成效明效。
過去,1號催化裝置催化劑卸載后,瓷球作為化工廢料被處置,每噸處理費(fèi)超過5000元。今年他們改變思路,設(shè)法回收利用。通過技術(shù)支撐大膽嘗試,累計回用瓷球66噸,回用率約67%,降低費(fèi)用支出100多萬元,也開創(chuàng)了煉化企業(yè)這種瓷球回用的先河。
同時,運(yùn)行部采取多舉措減少檢維修費(fèi)用,對不符合修理費(fèi)列支、重復(fù)維修,描述不清的項(xiàng)目堅(jiān)決刪除。將日常修理費(fèi)下分到各工區(qū),到裝置,隨時監(jiān)控費(fèi)用發(fā)生和調(diào)劑,費(fèi)用超支的工區(qū)領(lǐng)導(dǎo)被問責(zé)和考核。他們還通過加強(qiáng)監(jiān)管、維護(hù)、管理、巡查,在線堵漏等舉措,設(shè)備故障大幅下降,1~7月,同比上年降低三分之二,節(jié)省了大量的費(fèi)用。